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摘要
本文講述了一種新型納米鐵作為預處理藥劑,采用“納米鐵預處理+生化處理”組合工藝、小試加中試的試驗方法,處理江蘇吳江某印染廠(chǎng)廢水,研究納米鐵對廢水中銻(Sb)、COD、色度等的去除效果及相關(guān)機理。試驗結果表明:納米鐵對銻的去除效果遠遠超出目前普遍采用的處理工藝,在進(jìn)水水質(zhì)銻(Sb)含量300~500 μg/L、COD 700~1200 mg/L情況下,投加250~300 ppm的納米鐵預處理后生化處理,出水銻(Sb)含量穩定在30 μg/L以下、COD穩定在150 mg/L以下,出水色度穩定在30倍以下,完全達到該地區納入管網(wǎng)排放要求。
關(guān)鍵詞:納米鐵;預處理;生化處理;印染廢水;銻(Sb)、COD、色度
1、背景
金屬銻(Sb)污染是近年來(lái)印染工業(yè)污染防治中面臨的嚴峻挑戰。銻主要來(lái)源于兩個(gè)方面:一是紡織原料聚酯纖維生產(chǎn)的主要催化劑是醋酸銻;二是織造印染過(guò)程中添加劑的使用。印染廢水中的銻主要以Sb(OH)6- (SbV)的形式存在,需將其還原為單質(zhì)銻或Sb(OH)3(SbⅢ)才可以有效去除,但是目前沒(méi)有一種藥劑或污水處理工藝印染廢水中的銻完全達到排放的要求。同時(shí),由于金屬銻(Sb)具有高毒性、高致癌性等危害,國家與各地政府相繼出臺了新的控制金屬銻(Sb)排放的標準,對銻的排放提出了更高的要求。以江蘇為例,新標準要求金屬銻(Sb)排放在80μg/L以下,太湖流域要求50μg/L以下,吳江地區要求20μg/L以下這對絕大多數印染廠(chǎng)來(lái)說(shuō)是無(wú)法完成的。因此,加強印染工業(yè)廢水的金屬銻(Sb)污染治理迫在眉睫。
目前針對含銻(Sb)印染廢水的處理工藝主要以聚合硫酸鐵預處理,采用“混凝—氣浮—生化—混凝”的工藝,但是此種工藝存在較大弊端,主要表現為聚合硫酸鐵投加量大,導致污泥產(chǎn)量增多;受pH影響大,需要加堿回調;出水色度高;銻的去除達不到排放標準;工藝復雜、運行費用高;聚鐵中的鐵離子容易污染MBR膜難以清洗。
針對高價(jià)金屬銻難以有效去除的問(wèn)題,我們利用我公司獨有的核心技術(shù)——納米零價(jià)鐵系列產(chǎn)品,針對性地設計出具有強還原性的零價(jià)鐵納米材料,并結合生化處理增強此類(lèi)工業(yè)污水的處理效能。納米零價(jià)鐵在其中起到三個(gè)重要作用:一是還原銻元素使之轉化成易于降解的化學(xué)形態(tài);二是能夠迅速轉化染料分子從而提高色度脫除效率;三是能夠提高染料在廢水中的可生化性。通過(guò)在試驗工廠(chǎng)的應用實(shí)踐證明,此成套工藝遠勝于目前的處理工藝,故撰寫(xiě)此文。
2、成套工藝流程
2.1試驗工廠(chǎng)特點(diǎn)
試驗工廠(chǎng)在江蘇吳江某印染廠(chǎng),該廠(chǎng)印染廢水排放特點(diǎn)如下:
?。?)水溫高。廢水溫度保持在50℃左右。
?。?)水量波動(dòng)大。廢水排量隨生產(chǎn)變化而變,日平均處理水量3000噸,有條件盡可能回用。
?。?)水質(zhì)變化大。由于該廠(chǎng)沒(méi)有設置調節池,減量水和酸析水隨產(chǎn)隨排,廢水pH在6.5~13之間波動(dòng),COD在700~1200mg/L。
?。?)廢水色度較大,一般原水色度300~600倍。
?。?)含有大量油性物質(zhì)。
2.2納米零價(jià)鐵處理含銻廢水作用機理
印染廢水中銻的去除主要是將五價(jià)銻還原為三價(jià)銻,從而固定在污泥中去除,主要氧化還原反應如下:
Fe + H2O - 2e- = Fe2+ + H+ + OH-
Sb(OH)-6 + 3H+ + 2e- = Sb(OH)3↓ + 3H2O
納米零價(jià)鐵中的單質(zhì)態(tài)的鐵元素具有極強的還原性,在水中發(fā)生強烈的氧化還原反應釋放電子、產(chǎn)生原子態(tài)的氫,將Sb(V)還原成Sb(Ⅲ) 以Sb(OH)3的形式沉淀,從而達到去除廢水中的金屬銻的目的。同時(shí),產(chǎn)生的鐵離子的膠體具有良好的絮凝作用,可以將Sb(OH)3沉淀及懸浮物等絮凝沉淀;產(chǎn)生的原子態(tài)的氫還原染料中的顯色基團、廢水中的長(cháng)鏈有機物等,提高染料在廢水中的可生化性。
2.3“納米零價(jià)鐵+生化處理”運行方案
圖1運行方案流程圖
我公司針對該廠(chǎng)印染廢水排放特點(diǎn)給出如圖1所示的運行方案,排放的廢水在不調節pH的情況下直接投加納米鐵,隨后加入陽(yáng)離子PAM混凝沉淀,沉淀出水進(jìn)入好氧生化池,經(jīng)生化處理后二沉池出水可達到納管排放要求。根據廢水的水量水質(zhì)情況,相應調節納米鐵的投加量。納米零價(jià)鐵對金屬銻(Sb)的還原作用受廢水pH、水溫等的影響極小,因此采用該工藝無(wú)需對廢水進(jìn)行任何預先調整。另外,相關(guān)研究表明,鐵元素可促進(jìn)好氧菌體內酶的合成,從而有助于好氧菌的生長(cháng)和繁殖,提高了對COD的去除效果。
3、試驗運行結果與討論
本試驗采取“小試+中試”的方式同步進(jìn)行,具體試驗過(guò)程如下:
3.1小試試驗
3.1.1小試方案
小試試驗采用“納米零價(jià)鐵預處理+SBR”工藝,采用某綜合污水廠(chǎng)MBR池混合液為接種污泥,原水來(lái)自試驗工廠(chǎng)印染生產(chǎn)排水,每次更換水量50 %,曝氣時(shí)間2.5 h,沉淀30 min,連續運行8次。
3.1.2小試結果
表一:SBR工藝運行記錄
圖2污水處理前后水質(zhì)對比圖
由表1和圖2可以看出,“納米零價(jià)鐵預處理+SBR”工藝在金屬銻(Sb)的去除、COD去除、色度脫除方面效果極佳。出水COD基本能穩定在100 mg/L左右,出水銻(Sb)30μg/L以下,色度30倍以下。
3.2中試試驗
3.2.1中試污水處理工藝流程
中試設備如下:
圖3中試處理工藝流程
圖4中試裝置實(shí)物圖片
中試裝置運行參數如下:
處理水量:150~160L/h;污泥濃度:3000~4000mg/L;SV:30%~50%;好氧段停留時(shí)間:8~9h;好氧池末端DO:2~4mg/L;二沉池停留時(shí)間:2.5~4h;回流比:80~150%。
3.2.2運行結果
表二:中試裝置運行結果記錄
由上表可知,根據不同的進(jìn)水水質(zhì),納米零價(jià)鐵投加量250~300 ppm,經(jīng)生化處理后COD穩定在150 mg/L以下,銻(Sb)穩定在30 μg/L以下,大部分在20μg/L以下,出水色度30倍以下,全部達到納管排放標準。
3.3原有處理工藝與納米鐵預處理工藝比較
表3原工藝和新工藝比較表
4、結論
1、采取納米零價(jià)鐵促進(jìn)生化處理成套工藝可以保證高含銻印染廢水處理后銻排放優(yōu)于國家及地方最新標準。
2、該工藝流程簡(jiǎn)單,現場(chǎng)的技術(shù)改造難度低,成本節約空間大。
3、該工藝化學(xué)品投加量大幅減少,污泥產(chǎn)量也大幅減少,對環(huán)境更友好。如果后續根據出水水質(zhì)情況加大回用,將會(huì )產(chǎn)生更大的經(jīng)濟和社會(huì )效益。